高濃度廢水處理工藝中提高脫氮效果的控制措施
標簽:高濃度廢水處理
在工業污水處理中營養過量也不好!淺談水體富營養化AO處理的生物脫氮如何進行?高濃度廢水處理工藝中提高脫氮效果的控制措施。
在高濃度廢水處理工藝中A/O工藝運行過程控制不要產生污泥膨脹和流失,其對有機物的降解率是較高的(90~95%),缺點是脫氮效果較差。為了提高脫氮效果,A/O脫氮工藝主要控制15個因素:
MLSS:一般應在3000mg/L以上,低于此值A/O系統脫氮效果明顯降低。
氨氮負荷:在硝化反應中氨氮負荷(氨氮的量實際值為有機氮與氨氮的和,也就是凱氏氮TKN)在0.05gTKN/(gMLSS?d)之下。
污泥負荷:要使硝化菌良好繁殖就要增大MLSS濃度或增大曝氣池容積,以降低有機負荷,從而增大污泥齡。其污泥負荷率(COD/MLSS)應小于0.10~0.15KgCOD/KgMLSS?d。
污泥齡:在硝化反應中,影響硝化的主要因素是硝化菌的存在和活性,因為自養型硝化菌最小比增長速度為0.21/d;而異養型好氧菌的最小比增殖速度為1.2/d。前者比后者的比增殖速度小得多。要使硝化菌存活并占優勢,要求污泥齡大于4.76d;但對于異養型好氧菌,則污泥齡只需0.8d。在傳統活性污泥法中,由于污泥齡只有2~4d,所以硝化菌不能存活并占有優勢,不能完成硝化任務。
曝氣池進水碳源:進入硝化池BOD5值應控制在80mg/L以下,當BOD5濃度過高,異養菌迅速繁殖,與自養菌爭奪氧氣,并成為優勢菌種,使硝化細菌不占優勢,硝化反應降低直致崩潰。
內回流(硝化液回流):內回流的大小直接影響反硝化脫氮效果,內回流增大,脫氮率提高,但內回流增大增加電能消耗增加運行費。內回流比一般控制在300~500%!
CN比:為了保證足夠的反硝化,一般控制CN比在4~6,否則反硝化不完全,導致除氮效果下降!
硝化池溶解氧:DO>2mg/L,一般充足供氧DO應保持2~4mg/L,滿足硝化需氧量要求,按計算氧化1gNH4+需4.57g氧。
水力停留時間:硝化反應水力停留時間>6h;而反硝化水力停留時間2h,兩者之比為3:1,否則脫氮效率迅速下降。
PH與堿度:硝化反應過程生成HNO3使混合液pH下降,而硝化菌對pH很敏感,硝化最佳pH =8.0~8.4,為了保持適宜的PH就應采取相應措施,計算可知,使1g氨氮(NH3-N)完全硝化,約需堿度7.1g(以CaCO3計);反硝化過程產生的堿度(3.75g堿度/gNOx--N)可補償硝化反應消耗堿度的一半左右。反硝化反應的最適宜pH值為6.5~7.5,大于8、小于7均不利。
溫度:硝化反應20~30℃,低于5℃硝化反應幾乎停止;反硝化反應20~40℃,低于15℃反硝化速率迅速下降。因此,在冬季應提高反硝化的污泥齡ts,降低負荷率,提高水力停留時間等措施保持反硝化速率。
進水氨氮的濃度:硝化反應是將氨態氮轉化為亞硝態氮,再亞硝酸菌氧化為硝態氮。有研究表明當氨氮濃度較低時,隨著濃度的增加,氨氧化速率和亞硝酸氧化速率均增加,而且亞硝酸氧化速率增長較快,當濃度增大到一定程度,反應速率均減小。平常運營過程中,總結的經驗為氨氮起始濃度(好氧池前端)市政高于 100mg/l 硝化反應,工業高于 150mg/l 將受到一定程度抑制。(高氮氮廢水可以通過回流稀釋等避免起始濃度的影響,比如養殖,垃圾滲濾液等)
鹽分:在生物法處理高鹽含氮廢水的過程中,鹽分能夠直接影響溶解氧濃度及氧氣轉移到液相的能力,引起硝化微生物新陳代謝功能、活性污泥沉降性、顆粒污泥以及生物膜結構改變,導致生物絮體或胞外聚合物解體從而影響硝化效率。根據經驗:硝化反應的氯小于2000mg/l 的情況下正常進行 ;當然如果進水比較穩定,可以馴化耐鹽,耐氯,氯在5000mg/L也能正常進行。氯的影響在于波動性,如果進水波動大,硝化受的影響就大,很容易流失!
有毒有害物質(抑制物):有毒有害物質對于所有微生物,細菌都是致命的作用。硝化細菌也不例外。下面介紹一下有毒有害物質:有毒有害物質是指抗生素等殺菌物質,也包含影響硝化反應酶活性的物質,比如重金屬及其有機化合物。盡量防止這些物質進入系統。抑制性物質:抑制硝化的物質主要有重金屬、酚、硫脲及其衍生物、 游離氨、雙氧水等。有毒有害物質對于微生物是致命的,所以在處理一些含有毒有害物質的污水時一定要做好預處理,防止有毒有害物質進入生化池!
高濃度廢水處理工藝中提高脫氮效果的控制措施。這些因素雖然都是些基本常識,但是其合理運用在生化工藝中非常重要,因此需要大家務必掌握。
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