珠海食品廢水處理工程的工藝思路
標簽:食品廢水處理
一、項目特點
珠海食品廢水處理工程的廢水中含有大量植物蛋白、草酸、多糖、維生素及其他有機物。該公司污水處理有以下特點:
1、該項目有機物濃度較高,來水 COD高達 20000-28000mg/L,屬于高濃度有機污水。
2、該廢水雖然有機物含量高,但含有大量植物蛋白、草酸、膠原體等易被微生物降解的物質,可生化性較好,B/C能達到 0.6以上,且含有的有毒有害物質很少,非常適宜采取生化處理。
3、廢水含固體懸浮物濃度高,如豆渣等懸浮在廢水中的物質。
4、污水中除了含有懸浮物外,還含有大量溶解性的有機物。
5、生產過程為間歇性生產,排水時間較集中,導致水量水質不均衡,污水濃度波動幅度大,給污水的生化處理穩定性帶來難度。
6、含有的碳源、氮源豐富,極易腐敗酸化,廢水達到廢水處理站時,廢水 pH可達到 5左右。
7、隨著產品多元化,廢水成分也日趨復雜,如含有一些油脂、懸浮物、鹽分等對污水處理不利的物質,給治理帶來了一些影響。
二、工藝思路
根據珠海食品廢水處理工程的現狀和漓源環保大量實驗的結果,我司提出如下建議和設計思路。
(1)合理改造原有設施,將原有的好氧池和沉淀池改造為水解酸化調節池及隔渣池,在前端設置格柵,對較大的懸浮物,豆渣等進行攔截。解決浮渣量大的問題,進行
水質水量調節,既保證了污水系統的穩定運行,又大幅度的利用了原有設施,避免投資浪費。
(2)原有項目對廢水的預處理不夠,本項目預處理的難點就在于廢水中含有的懸浮物,如果廢水能進行妥善的預處理,解決浮渣問題,并避免預處理污泥腐敗嚴重,將可避免對后續處理系統造成沖擊,保證系統穩定運行。我司計劃對該廢水采取“格柵+物理沉淀+水力篩”的預處理工藝。
(3)根據該公司提供的資料,雖然污水處理站設有 3級好氧系統,但由于前端沒有設置厭氧系統,好氧池停留時間也很短,好氧系統目前承受著遠超過其處理能力的負荷,負荷過高導致難以正常開啟。必須增加高處理負荷的“厭氧”工藝進行處理,從我司類似工程經驗及實驗室小試過程中看,在微生物沒有經過馴化的情況下厭氧出水從COD5000mg/L左右降低到550mg/L,好氧系統污水COD濃度從 550mg/L左右降到了50mg/L以下。
(4)考慮原水水質水量變化較大,生化厭氧段采用兩相厭氧工藝,厭氧工藝分為產酸階段和產甲烷階段,這兩個階段在細菌種類、消化速率、環境要求、降解過程和產物等方面均有所不同。將產酸菌和產甲烷菌分別置于兩個反應池內,并為它們提供了的生長和代謝條件,能夠使它們發揮各自的活性,能提高產酸相的有機負荷率,提高緩沖能力,以及對廢水中的有毒物質的降解率,較單相厭氧消化工藝的處理能力和效率大大提高。該段即采用“水解酸化池+兩級厭氧反應池”工藝,首先將廢水置于接納性大的水解酸化池中,水解酸化發酵后大分子轉化為小分子物質,提高了廢水可生化性,此時進入厭氧反應池可以確保厭氧反應正常運行。通過一級厭氧反應池,將懸浮固體溶解,再通過二級 UASB厭氧反應池進一步處理,將溶解性有機物轉化為甲烷、水和二氧化碳等。具體是在原有設施(已經改造為水解酸化調節池)后增加 UASB反應池,形成兩相厭氧反應系統,厭氧采用中溫反應。該設計即可降低進入 UASB反應池的懸浮物濃度,還可去除部分 COD,改善污水可生化性,并緩解水質波動大的問題,保證UASB能長期穩定運行。
(5)考慮混凝沉淀沉淀效果不佳,容易導致跑泥現象,且污泥量大、難以處置,設計將廢水直接進入生化池進行處理。
(6)氨氮需要通過“好氧”工藝進行處理。另外,原有的好氧池已經不能滿現有廢水處理水量的要求,需要新增好氧池進行處理。
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